某鉛、鋅選礦廠在生產(chǎn)過(guò)程中,選礦指標(biāo)一直不穩(wěn)定,鉛、鋅的回收率較低,經(jīng)濟(jì)效益也不高。該廠一直考慮在已有設(shè)備及流程上,通過(guò)采取一定措施,合理確定適宜的磨礦細(xì)度,來(lái)改變現(xiàn)狀,以提高礦山經(jīng)濟(jì)效益。
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現(xiàn)場(chǎng)選礦工藝流程具體為:原礦經(jīng)一段破碎后,再進(jìn)行一段閉路磨礦,之后對(duì)分級(jí)機(jī)溢流礦漿采用一粗三精三掃優(yōu)先選鉛,采用一粗兩精三掃選鋅?,F(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)中采用顎式破碎機(jī)破碎,僅為一段破碎,而磨礦采用球磨機(jī)與高堰式單螺旋分級(jí)機(jī)構(gòu)成一段閉路磨礦。初期設(shè)計(jì)要求入選細(xì)度-74μm占70%左右。
在實(shí)際生產(chǎn)中,由于生產(chǎn)工藝采用一段破碎流程,其無(wú)法有效地控制入磨粒度及入磨產(chǎn)量,從而直接降低磨礦臺(tái)效,生產(chǎn)實(shí)踐上,入選細(xì)度僅為-74μm占50%~60%之間,致使目標(biāo)礦物單體得不到充分解離。如此導(dǎo)致如下兩種結(jié)果:一是成分互含,成為雜質(zhì),由于破碎不充分,各礦物單體之間相互鑲嵌,得不到有效成分的解離,使得各個(gè)單體之間相互鑲嵌;二是從尾礦中流失。兩種情況都直接影響著有價(jià)金屬回收率的提高。
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針對(duì)礦山現(xiàn)行碎磨工藝現(xiàn)狀,為進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率,有必要對(duì)磨礦入磨細(xì)度進(jìn)行提高,其主要措施:
1、調(diào)節(jié)破碎機(jī)排礦口,并且在破碎機(jī)給料口緩慢、均勻給礦。
2、提高磨礦濃度。磨礦動(dòng)力學(xué)理論研究表明,磨礦過(guò)程是磨礦介質(zhì)對(duì)物料不斷沖擊研磨,使物料逐漸縮小的一個(gè)隨機(jī)過(guò)程。而在過(guò)程中,磨礦濃度越高,礦漿流速就越慢,物料被研磨的時(shí)間就越長(zhǎng),磨礦產(chǎn)品中符合要求的粒級(jí)所占比列就會(huì)越多,但是處理量有所下降。
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3、抬高螺旋分級(jí)機(jī)溢流堰。溢流堰的高度也影響著礦漿分級(jí)的細(xì)度和濃度,現(xiàn)場(chǎng)將原分級(jí)機(jī)溢流堰向上抬高70mm,增加了分級(jí)機(jī)的沉降區(qū)域,再對(duì)細(xì)度進(jìn)行檢測(cè),細(xì)度有明顯的改善,其細(xì)度可由原來(lái)改變前的-74μm占55%提高到58%。但是會(huì)增加一定的返砂量,處理量還是有所降低。
4、改善球磨機(jī)裝球配比。該選廠屬于小型選廠,球磨機(jī) 裝球量?jī)H為12t,采用7種規(guī)格的鋼球,分別是Ф60mm、Ф70mm、Ф80mm、Ф90mm、Ф100mm、Ф110mm和Ф120mm,將這些球劃分為大球、中球、小球,由于入磨粒度較粗,變化較大,裝球以大球:中球:小球=3:4:3比例裝球,補(bǔ)加球按大球:中球:小球=6:3:1比例補(bǔ)加,大幅度提高大球比例,降低小球比例,與未改善之前相比,在保證處理量的情況下磨礦細(xì)度提高了2.1%。
總的來(lái)說(shuō),針對(duì)礦山現(xiàn)有的磨礦入磨細(xì)度不夠,礦體單體解離不充分等現(xiàn)狀,通過(guò)上述改進(jìn)措施,磨礦細(xì)度得到了有效的提高,分選 改善,經(jīng)濟(jì)效益提高也是一定的??梢?jiàn),通過(guò)提高磨礦細(xì)度來(lái)穩(wěn)定選礦指標(biāo)的措施是可行的,值得廣泛推廣。
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