某銅硫礦原采用的選礦工藝為一段優(yōu)先浮選工藝,生產(chǎn)過程中,硫回收率較低,其他礦物質(zhì)的回收率也不盡人意,且存在諸多其他問題。通過對現(xiàn)狀分析,該選礦廠對原選礦工藝進(jìn)行了改造,最終取得了可喜的 。
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1、生產(chǎn)現(xiàn)狀
目前選廠采用一段閉路磨礦優(yōu)先浮選工藝,磨礦細(xì)度-0.074mm占62%左右,捕收劑為單一的黃 ,起泡劑2#油,采用石灰作為pH調(diào)整劑,為提前抑制黃鐵礦,大量石灰加入球磨機(jī)內(nèi),由于是人工控制,現(xiàn)場浮選作業(yè)pH值通常在11以上,選硫時無酸化工序來降pH值(活化硫),硫難以上浮,采用大量黃 強(qiáng)化捕收,硫的回收率仍然很低。
2、存在問題
(1)一段磨礦的磨礦工藝,細(xì)度提不高,-0.074mm只有62%左右,有用礦物黃銅礦單體解離度只有71.72%。
(2)優(yōu)先選銅,調(diào)整劑石灰用量大,難免高堿性作業(yè),pH值多在11以上,選硫時黃鐵礦難以上浮, 劑消耗特別大,硫回收率僅有21.47%。
(3)球磨機(jī)內(nèi)加入大量石灰,對可浮性差的銅以及銅礦物中金銀均起到抑制作用,不利于貴重金屬金、銀回收率提高。
(4)捕收劑為單一的黃 ,其選擇性差,對銅、金的回收極為不利。
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通過分析試驗,該選礦廠對原工藝進(jìn)行了改造,一開始采用的是部分優(yōu)先部分混合再磨流程,該工藝及 劑制度見圖1。
圖1
部分優(yōu)先部分混合浮選工藝,就是分先后進(jìn)行選別,這樣既可防止次生硫化銅礦物過磨,又可將一部分嵌布粒度細(xì)的銅礦物磨細(xì)加以回收,從而提高這兩種金屬的回收率,此工藝,試驗、理論都說明是可行的,能取得較好的選礦指標(biāo)。
在實際操作中,粗Ⅰ的括泡量很難控制,產(chǎn)率大、造成分離難度大、質(zhì)量提不高。為避免粗Ⅰ作業(yè)對分離的影響,后取消粗Ⅰ作業(yè),讓混精全部經(jīng)過再磨分級,將單一捕收劑黃 改為SN-9#、Z200、黃 三種捕收劑同時使用,在粗選和分離精選作業(yè)中添加少量SN-9#(10-15g/t)、Z200(3-5g/t)。鑒于這兩種 劑選擇性較好,有利于銅的上浮和銅硫分離,改進(jìn)后流程經(jīng)一旬連續(xù)生產(chǎn)、取得較好指標(biāo),中間銅硫質(zhì)量和回收率均有大幅度提高,充分顯示粗精礦混合再磨流程更適合工業(yè)生產(chǎn)。最終選用的粗精礦混合再磨流程見圖2。
圖2
總的來說,該廠最終從試驗、生產(chǎn)實踐諸因素出發(fā),最終采用一段磨礦、混合浮選粗精礦再磨、銅硫分離工藝。實踐證明,該工藝是合理的, 了原工藝存在的問題,各礦回收率明顯提高。
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